9月,寶武集團(tuán)中南股份軋材廠板材工序能源消耗21.924千克標(biāo)煤/噸,較歷史最好水平再降0.261千克標(biāo)煤/噸,工序能耗連續(xù)6個月領(lǐng)跑全國同行。
中南股份軋材廠板材工序以班組為單位,將指標(biāo)任務(wù)層層分解,細(xì)化到崗位、到個人,壓緊壓實責(zé)任,對混合煤氣熱值進(jìn)行日跟蹤,異常情況及時做好協(xié)同工作;細(xì)化電耗數(shù)據(jù)跟蹤明細(xì),分小時、分區(qū)域跟蹤電耗趨勢,對電耗異常情況及時進(jìn)行分析并有針對性制定措施督促落地;作業(yè)區(qū)管理人員每天半日現(xiàn)場巡檢,做到問題及時發(fā)現(xiàn)及時反饋及時解決,對發(fā)現(xiàn)問題落實考核制度。作業(yè)區(qū)制定現(xiàn)場設(shè)備的日常節(jié)電管控細(xì)則及液壓站標(biāo)準(zhǔn)停機(jī)時間表,定期檢查實施情況,減少風(fēng)機(jī)、電機(jī)、空調(diào)等設(shè)備檢修時間造成的能源浪費;科學(xué)組織生產(chǎn),合理安排停爐停機(jī)時間,充分利用班中換輥、待溫時間做好設(shè)備緊固、潤滑工作,保障設(shè)備正常運行,減少非計劃停機(jī)時間,提高生產(chǎn)效率。
加熱爐煤氣消耗在板材工序能耗指標(biāo)中占比最大,要降低工序能耗成本,實現(xiàn)指標(biāo)提升,首先要降低煤氣消耗。作業(yè)區(qū)協(xié)同科室成立攻關(guān)小組,多措并舉實施技術(shù)改造:一是利用年修,將板材1號爐的冷卻水系統(tǒng)改為汽化冷卻,水梁冷卻余熱得到有效回收,不僅減少爐內(nèi)熱量損失,提升了加熱質(zhì)量,月產(chǎn)汽量高達(dá)5550噸,影響工序能耗下降6.15千克標(biāo)煤/噸;二是利用定期的停爐時間,更換2號爐蓄熱式燒嘴的蜂窩體,提升高爐煤氣燃燒溫度;三是在高爐煤氣總管快切閥前后各安裝一臺排水器,改善高爐煤氣的質(zhì)量,減少進(jìn)入蓄熱室燒嘴煤氣的含水量,促進(jìn)蓄熱體的使用壽命,提升爐膛溫度,節(jié)約燃料。經(jīng)過一列有效措施的實施,板材工序的煤氣單耗下降0.25吉焦/噸,折合工耗8.53千克標(biāo)煤/噸,同比降幅32.43%。(陳立新 李麗瑩 潘霞麗)




























