“如何優(yōu)化脫氧工藝,降低脫氧合金消耗?”——這場討論以問題為導(dǎo)向,點燃了團隊的創(chuàng)新熱情。煉鋼廠創(chuàng)新團隊通過研讀國內(nèi)外論文、借助DeepSeek智慧工具分析,最終將突破口鎖定在“轉(zhuǎn)爐出鋼預(yù)脫氧工藝優(yōu)化”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
在多次頭腦風(fēng)暴中,團隊提出大膽設(shè)想:在轉(zhuǎn)爐出鋼前向鋼包包底加入新型預(yù)脫氧材料,直接減少鋁合金用量。方案敲定后,團隊成員快速響應(yīng),高效分工協(xié)作從設(shè)備改造到小批量試驗,迅速的將理論轉(zhuǎn)化為實踐行動。

精益求精:百爐試驗打磨細(xì)節(jié)
“事情先做起來,邊干邊優(yōu)化!”——帶著這一理念,團隊開啟了首階段近百爐的密集試驗,并取得了初步成效,但也暴露出新的問題:如何精準(zhǔn)的預(yù)判轉(zhuǎn)爐終點氧含量?預(yù)脫氧劑用量與鋼水脫氧結(jié)果如何動態(tài)匹配?如何有效控制鋼水增碳量?
面對挑戰(zhàn),團隊沒有退縮,而是通過大數(shù)據(jù)分析、建立反算法,經(jīng)過反復(fù)推演測試,逐步優(yōu)化工藝參數(shù)。每一次調(diào)整都凝聚著成員們的智慧和汗水,每一次失敗都成為通往成功的階梯。

增效落地:小創(chuàng)新撬動大效益
歷時一個月的攻堅,新工藝迎來突破性進展:脫氧合金單耗降低0.15kg/噸鋼,綜合成本下降2.8元/噸,年化效益預(yù)計超500萬元。這一成果的背后,是團隊成員對技術(shù)細(xì)節(jié)的極致追求,更是“學(xué)用結(jié)合、知行合一”的創(chuàng)新精神體現(xiàn)。
創(chuàng)無止境,事實證明,只要敢于嘗試、協(xié)同攻堅,再復(fù)雜的技術(shù)難題也能轉(zhuǎn)化為實實在在的效益!接下來,我們將繼續(xù)以問題為導(dǎo)向,以創(chuàng)新為牽引,用實干書寫更多“創(chuàng)新故事”,為高效煉鋼、綠色煉鋼貢獻智慧力量。(劉曉峰)




























