面對嚴峻的市場形勢,寶武集團中南股份軋材廠棒材車間棒三線把壓力轉化為動力,以節(jié)能降耗為抓手,緊盯降本目標,深化精細化管理,持續(xù)推進降耗攻關,向極致能耗要效益。5月份,棒三線以煤氣單耗0.088GJ/t、工序能耗7.075kgce/t創(chuàng)下歷史最優(yōu)紀錄,實現(xiàn)工序能耗降本123萬元。
加熱爐里“摳”效益,細節(jié)管控見真章
棒三線加熱組從細微處著手,多措并舉優(yōu)化加熱爐運行效率。一是通過精心維護直送設備,有效提升鋼坯入爐溫度,減少能源消耗;二是在保證坯料質量的前提下,反復試驗,精準調(diào)控鋼坯出爐溫度,力求每一度熱量都物盡其用;三是操作人員實時監(jiān)控燃燒狀態(tài),調(diào)整空燃比,確保爐膛始終處于熱效率最優(yōu)狀態(tài)。一系列有效措施實施后,入爐溫度提升至845.64℃,熱裝率95.446%,為實現(xiàn)煤耗破紀錄打下堅實的基礎。
精心組織強協(xié)同,穩(wěn)定高效雙提升
面對品種訂單、設備檢修、人員緊張三重壓力,棒三線生產(chǎn)班化壓力為動力,精心組織生產(chǎn),在每次品種鋼軋制時,開軋班組會把軋制參數(shù)和數(shù)據(jù)分享至其他三個橫班,使得品種鋼調(diào)試時間由原來20分鐘減少至10分鐘,如下個規(guī)格需要軋制品種鋼的情況下,班組會在改規(guī)格時優(yōu)先把品種鋼所需的穿水管更換好,縮短品種鋼更換時長。5月在完成月度產(chǎn)量15.8萬噸的情況下,品種材完成1.98萬噸,同比去年提升了20.9%,實現(xiàn)品種材生產(chǎn)效率提升。除此之外,改規(guī)格檢修前,產(chǎn)線合理安排好加班人員及當班人員工作量,準備班班組協(xié)同維檢進行設備維護檢修,協(xié)調(diào)好天車的使用分配,減少等天車搶天車的情況。改規(guī)格檢修時間從原來3-4小時縮短至2小時,當月綜合作業(yè)率提升至90.23%,設備運行效率持續(xù)攀升。
小改小革破難題,技術賦能穩(wěn)根基
預穿水系統(tǒng)采用大規(guī)格單管模式后,流量顯著提升,軋制低溫鋼時精軋溫度控制更加穩(wěn)定,不僅減少了溫度波動對產(chǎn)品質量的潛在影響,更大幅降低了為補償波動而產(chǎn)生的額外電耗。同時,針對活套氣缸的創(chuàng)新性改造——將起套位置精準調(diào)整至中間,有效避免了因漏氣或單邊故障導致的張力失衡現(xiàn)象,新活套底座運行平穩(wěn)可靠,減少了因設備不穩(wěn)定造成的能源損耗,為持續(xù)降低工序能耗提供了堅實的技術保障。(李麗瑩 王少玲 林樂樂)




























