鄂城鋼鐵公司能源環(huán)保部氣體車間深入踐行“一切成本皆可降”,在深挖潛力、節(jié)能增效的實(shí)踐中,總是以小成本解決大難題。
面對車間下達(dá)的降本增效任務(wù),煤防站班長(首席操作)姚漢軍憑借豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和敏銳的洞察力,迅速找到突破口。他將目光鎖定在煤氣設(shè)備的維護(hù)與優(yōu)化上,決定從排水器這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手。
隨即,他帶領(lǐng)班組團(tuán)隊(duì)成員對煤防管轄內(nèi)的196臺在線運(yùn)行排水器進(jìn)行了全面細(xì)致的排查清理。其中,有40臺排水器因防泄漏裝置故障原計(jì)劃更換。姚漢軍心想:“如果能自主解決這個(gè)防泄漏裝置的問題,那將節(jié)省一大筆開支。”
說干就干,姚漢軍迅速成立專項(xiàng)攻關(guān)小組,對有故障的排水器進(jìn)行拆卸、觀察和分析。經(jīng)過深入研究,找到故障原因:防泄漏裝置內(nèi)部的浮筒因銹蝕穿孔進(jìn)水,無法正常浮起,導(dǎo)致無法有效封水封煤氣,存在煤氣安全隱患。
針對這些問題,攻關(guān)小組經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),成功實(shí)施了有效對策,不僅有效延長了使用壽命,還提高了抗磨損和抗壓力能力。
未修復(fù)前,更換一臺排水器的成本為7000余元,40臺的總成本高達(dá)30萬元。經(jīng)過他們自主修復(fù)后,每臺排水器的材料成本費(fèi)僅需大約50元,40臺總成本僅2000元,一下子就節(jié)省了30萬元。
此外,姚漢軍和班員們在日常工作中還發(fā)現(xiàn),部分閥門設(shè)備由于維護(hù)不當(dāng),故障頻發(fā),導(dǎo)致能源和維修成本大幅增加。為解決這一問題,他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)深入研究設(shè)備性能,制定了一套精細(xì)化的設(shè)備維護(hù)方案。通過定期巡檢和及時(shí)保養(yǎng),閥門故障率大幅下降。(孫麗 姚漢軍)




























