近日,重慶鋼鐵煉鐵事業部傳來捷報:通過各部門通力合作、精細調控,在濕熄焦比例提高至35%的情況下,高爐運行依然平穩高效——日均鐵水產量穩定在6850噸以上,焦比降至383kg/t。與濕熄焦比例接近的四月份相比,日均產量提升500噸,焦炭消耗降低20kg/t,成功解決了干、濕熄焦切換過程中的運行難題,實現了產量提升和能耗降低的雙重突破。

這一成績,是全體煉鐵人迎難而上、高效協同、共同奮斗的結果。正如煉鐵事業部總經理傅斌所言:“我們面臨的不僅是工藝上的挑戰,更是對團隊凝聚力和追求卓越的一次全面檢驗。只有齊心協力、目標一致,才能打贏這場硬仗!”
源頭控水,挑戰“不可能”
3號干熄焦8月9日開始年修,濕熄焦生產源頭控水成為重點、難點。煉焦車間主任范俊杰在每日例會上堅定表態:“再難也要把水分控制這塊硬骨頭‘啃下來’!”通過制定濕熄焦作業管理規定、濕熄焦系統特別維護方案,團隊實施瀝水時間管控、晾焦時間、晾焦臺留焦量、指定專人量化打水等舉措,最終將濕熄焦月均水分控制在2.1%的水平,創歷史紀錄。

精雕細琢,守護“生命線”
高爐工序是此次攻堅戰的“主戰場”,承擔著濕熄焦切換帶來的全部壓力。面對濕熄焦帶來的水分波動和粉末增多等難題,煉鐵事業部以“穩定壓倒一切”為原則,緊緊圍繞“控水、除塵、調氣流、保熱溫”系統施策,全力維護高爐熱制度、造渣制度與氣流分布的長期穩定。
在爐外,班長黎勇和同事們嚴格執行清篩制度,優化篩機參數,他說:“篩網堵了,我們就一遍遍清;參數不對,我們就一次次調——高爐順行就是我們最大的責任。”同時,優化渣鐵排放組織,保障出鐵正點率與出渣鐵過程的平穩,為爐內持續穩定創造良好條件。在爐內,團隊始終保持熱風溫度不低于1200℃,根據濕熄焦含水量變化,動態調整焦炭負荷、增補噴煤量,實時監測爐溫與氣流,形成“中心通暢,邊緣穩定”的合理氣流格局。
煉鐵事業部通過強化工序協同、深化管理提升、突破技術瓶頸,實現干、濕熄焦切換快速平穩過渡,高濕熄焦比例下高爐穩定順行、指標突破,不僅帶來了直接的經濟效益,更堅定了管理創新和技術進步應對挑戰、挖掘潛力的信心。煉鐵事業部將繼續秉持精益求精的精神,探索更優工藝,朝著更高水平的“穩定、順行、優質、低耗”目標持續邁進!(果崢 趙春)




























