喜報傳來!6月份,在重慶鋼鐵公司煉鋼廠準備車間全體員工努力下,脫硫劑粉劑噸鐵單耗降低到3.93kg/t,首次邁入“3時代”,噸鋼節(jié)約成本0.77元,共計26.89萬元。創(chuàng)歷史最優(yōu)水平!“3.93”這個數(shù)字,不僅是數(shù)據(jù)的變化,更是員工智慧與汗水的結(jié)晶。他們是如何實現(xiàn)這一歷史性跨越的?今天,就讓我們一起走進煉鋼廠準備車間,揭開降耗創(chuàng)效的“秘籍”!

勞動競賽激發(fā)活力
為深挖脫硫區(qū)域降本潛力,準備車間聚焦脫硫劑粉劑消耗關鍵指標,組織開展了“降低脫硫劑粉劑單耗”專項班組勞動競賽。競賽設置了專項激勵機制,充分激發(fā)班組員工協(xié)同作戰(zhàn)潛力,員工參與度100%。競賽期間,車間依托精細化的“雙維度”數(shù)據(jù)跟蹤體系,每日展示各班組、工位單耗,進行日跟蹤與月對比,指標數(shù)據(jù)高度透明,點燃了班組“比學趕超”的競賽熱情,為硫劑單耗穩(wěn)步邁入“3時代”奠定了堅實基礎!

提升設備管理,堵住"跑冒滴漏"
生產(chǎn)順行與設備穩(wěn)定息息相關。針對脫硫區(qū)域下料管磨損導致的粉劑外溢問題,準備車間精準出擊,開展專項治理:采用鋼板焊補溜嘴漏點、焊補下料彎管漏點,將溜嘴傾角由斜直型改為10°,改造后粉劑外溢得到控制。同時,充分利用設備包機制,明確各個崗位的巡查職責,設備保障無死角。一旦發(fā)現(xiàn)任何可能影響生產(chǎn)的因素,立即行動,迅速解決問題,確保生產(chǎn)不受影響。

加強脫硫工藝、操作流程
時刻關注脫硫工藝操作,以最大限度降低操作流程對脫硫粉劑消耗的影響。在脫硫過程中,嚴格實施標準化操作,根據(jù)鐵水量的變化及時調(diào)整攪拌頭插入深度,精準控制攪拌速度、攪拌時間各項參數(shù),有效提高脫硫粉劑利用率,提升脫硫效果,進一步減少了粉劑的消耗。(牟川 盧娟)




























