在鋼軋廠,“算賬經(jīng)營”不是抽象的口號,而是每個班組、每位職工的實際行動。他們?nèi)骈_展“持續(xù)發(fā)力奮戰(zhàn)三季度,加壓奮進沖刺下半年”專題形勢任務(wù)教育,全員踐行“三個一”文化理念,從設(shè)備運行的每一度電、讓生產(chǎn)流程的每立方煤氣、鑄機產(chǎn)出的每一噸鋼算起,把責(zé)任扛在肩上,把算賬經(jīng)營落到實處,讓每一分鐘投入都干出“增”效果。
讓每度電都用在“刀刃上”
正值棒三自動化班的交接班會,班組職工圍著控制柜討論參數(shù)優(yōu)化。“旋流池水位忽高忽低,兩臺泵不停切換,電流跳得像‘過山車’,白白消耗不少電能啊!”班組員工劉斌指著屏幕說。
針對旋流池水位控制問題,劉斌帶著“賬本”到現(xiàn)場測算:一臺250KW的泵每天多運行幾小時,一年就損失幾十萬元。他們給水池裝上“智能水位計”,改造后單泵穩(wěn)定運行就能滿足生產(chǎn),每年節(jié)電相當(dāng)可觀。
軋線檢修時的“待機浪費”也被盯上。“以前軋機停了水泵還在轉(zhuǎn),檢修4小時就浪費近千度電。”技術(shù)員殷園帶頭給水泵裝上“聯(lián)動開關(guān)”,讓水泵跟著主軋線啟停“自動走”,每年又省30余萬元。
換輥時加裝壓力傳感器,檢測到換輥信號就自動“降頻”,這個“小動作”每年再省近3萬元。
班組把三本賬算下來,這都是實實在在省下的“真金白銀”。
讓每立方煤氣都“跑不掉”
轉(zhuǎn)爐煤氣回收區(qū)域,激光分析儀正實時顯示數(shù)據(jù)。“以前老式分析儀反應(yīng)慢,不少煤氣白白溜掉,看著真心疼。”煤氣回收班組技術(shù)員李子友拿著新舊設(shè)備對比表說。
班組算過一筆賬:回收每滯后1秒,每噸鋼少收0.1立方米煤氣,全年估計會損失煤氣20余萬元。他們將柜式分析儀換成激光分析儀,響應(yīng)速度大幅提升。
新設(shè)備裝上后,職工們又細化“維護賬”:校準(zhǔn)周期從每月1次延長到每季度1次,每次校準(zhǔn)從2小時壓縮到20分鐘。“以前校準(zhǔn)要停機,現(xiàn)在模塊化安裝,邊生產(chǎn)邊校準(zhǔn),既安全又高效。”技術(shù)員小李說。
通過優(yōu)化激光光譜檢測模式,解決了氫氣干擾問題,數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)。改造后每噸鋼多回收1立方米煤氣,全年增收近300萬元。
讓每一分鐘都產(chǎn)出“效益鋼”
連鑄車間里,為滿足寬板軋制品種、規(guī)格要求,需要提供不同厚度的斷面鑄坯。“以前板坯倒方像‘?dāng)D牙膏’,兩臺天車互相等,太影響效率了,鑄機多等1小時就少產(chǎn)200多噸鋼。”連鑄板坯班組班長汪志剛邊翻著生產(chǎn)日志邊說。
后來,班組職工建議把天車“串行作業(yè)”改成“平行作業(yè)”,充分發(fā)揮天車效率,不做“無用功”。流程優(yōu)化后,兩臺板坯連鑄機每次倒方可以節(jié)約35分鐘,相當(dāng)于全年可以增效100余萬元。
現(xiàn)在在連鑄車間常聽到職工經(jīng)常說一句話:“少等一分鐘,多產(chǎn)一噸鋼,這賬越算越帶勁!”(彭敏)




























