大干紅五月 漢鋼公司煉鋼石灰消耗創(chuàng)歷史最好水平
2020-06-03 09:04:00
石灰是轉(zhuǎn)爐鋼水冶煉過程中的主要造渣劑,在冶煉過程脫磷、脫硫、保護爐襯以及提高冶煉節(jié)奏等方面發(fā)揮著重要作用。五月份以來,漢鋼煉鋼廠積極落實降本增效各項措施要求,以“三穩(wěn)定一優(yōu)化”為主要抓手,開展降低石灰消耗攻關(guān),通過不懈努力,五月份石灰消耗較四月份降低5.46kg/t,成本降低2.35元/噸,超越攻關(guān)目標0.54kg/t,刷新歷史最好紀錄,達到全國同行業(yè)同類型企業(yè)一流指標水平。

穩(wěn)定石源質(zhì)量和石灰焙燒生產(chǎn)過程工藝控制,為降低石灰消耗奠定堅實基礎(chǔ)。
受疫情影響,石源供應(yīng)難度加大,導(dǎo)致供貨廠家較多,各廠石源質(zhì)量參差不齊,出現(xiàn)了雜石多、塊度大等質(zhì)量問題,對提高石灰質(zhì)量、降低石灰消耗產(chǎn)生了較大影響,為了穩(wěn)定并確保石源質(zhì)量,公司組織相關(guān)單位制定了穩(wěn)定石源質(zhì)量的措施,要求外購石源嚴格按照標準進行驗收、扣雜,對質(zhì)量不達標或無改善的廠家減少或停止購進,促使石源供應(yīng)廠家改進石源質(zhì)量。針對因三立石灰窯檢修和煤氣熱值不足造成的石灰生燒偏高等質(zhì)量問題,煉鋼廠及時向公司反映協(xié)調(diào),向三立公司供應(yīng)熱值較高的轉(zhuǎn)爐煤氣,以確保石灰焙燒溫度,同時也要求三立公司及時采取措施解決生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題,確保石灰質(zhì)量的穩(wěn)定提高。
優(yōu)化造渣制度,提升造渣效果,為降低石灰消耗發(fā)揮了關(guān)鍵作用。為了改善造渣效果,確保脫磷脫硫效率,煉鋼廠組織相關(guān)人員在總結(jié)以前造渣制度的基礎(chǔ)上,進一步對制度進行優(yōu)化,在確保安全措施的前提下,各轉(zhuǎn)爐采取留渣配加部分焦沫,降低渣中FeO含量;轉(zhuǎn)爐濺完渣后,由爐長確認濺渣效果,將留渣操作比率提高到90%以上,僅此一項就可降低石灰消耗1.3kg/t,同時還縮短了冶煉造渣時間。在冶煉過程中轉(zhuǎn)爐車間還配加了一定量的輕燒白云石和化渣劑,在維護爐襯的同時,替代了部分石灰的加入量,加快化渣速度,提高脫磷脫硫效率,確保了鋼水終點成分達到目標要求。(周詳 王鮮明)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
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