面對當前嚴峻的市場形勢,寶武集團中南股份優特鋼事業部線材維檢作業區堅持向創新要效益、向技改要潛力,圍繞生產瓶頸展開專項攻關。近期,作業區通過實施鋼坯熱直送輥道技術改造,成功攻克高一線長期制約生產的“卡脖子”難題,在實現故障率大幅下降的同時,全年直接節約成本22.81萬元,降本增效成效顯著。
改造前,因煉鋼廠3#鑄機與高一產線距離較近,溫度高達850℃的鋼坯在輸送過程中因輥道震動導致尾部彎曲,在收集區頻繁發生卡阻,不僅影響生產節奏,也帶來坯料損耗和維修成本的雙重壓力。
面對這一頑疾,線材維檢作業區迅速組建攻關團隊,通過現場跟蹤和數據分析,精準定位問題癥結:高溫鋼坯經長距離非水平輥道輸送時,震動導致尾部彎曲下垂,從而在收集區形成卡阻。在深入分析的基礎上,團隊創造性地提出在矯直機出口處加裝斜面平臺的解決方案,通過托舉鋼坯尾部,有效消除了卡阻隱患。
項目實施后成效顯著:卡鋼數量從活動前的12支降至3支,并實現月度“零卡鋼”的突破。經測算,該項目每月減少廢坯5.94噸,全年累計節約鋼坯71.28噸,直接經濟效益達22.81萬元。此外,故障處理時間顯著縮短,金屬消耗下降,現場安全水平和團隊協同能力也同步提升,真正實現了“小改造、大效益”。(譚迎)




























