鄂城鋼鐵鋼軋廠準(zhǔn)備車(chē)間以平臺(tái)加料優(yōu)化為切入點(diǎn),深入推進(jìn)“百千萬(wàn)”工程。通過(guò)聚焦重點(diǎn)改善項(xiàng)目,破解生產(chǎn)難題、激活班組活力、筑牢增效基石,激發(fā)全員創(chuàng)新凝聚創(chuàng)效合力,成功杜絕廢鋼潑灑量,年節(jié)約成本300余萬(wàn),為踐行“三個(gè)一”理念提供鮮活實(shí)踐樣本。
聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目
精準(zhǔn)施策破解“痛點(diǎn)”
將平臺(tái)加料優(yōu)化作為車(chē)間級(jí)“重點(diǎn)改善項(xiàng)目”后,車(chē)間重新組建項(xiàng)目改善專(zhuān)項(xiàng)小組,運(yùn)用“5W2H分析法”全鏈條診斷,鎖定三大核心問(wèn)題:鐵水罐與下料口對(duì)位有一定偏差,潑灑率超30%;現(xiàn)場(chǎng)照明不足,導(dǎo)致夜間作業(yè)誤判頻發(fā);廢鋼桶口無(wú)防護(hù)裝置,易發(fā)生兩側(cè)潑灑。
改善小組摒棄“事后補(bǔ)救”模式,將問(wèn)題量化、流程可視化,為改善找準(zhǔn)突破口,從源頭遏制了資源浪費(fèi)與安全風(fēng)險(xiǎn)。
激活班組活力
協(xié)同配合打“組合拳”
圍繞“提振班組戰(zhàn)斗活力”,車(chē)間打出組合拳,立體化構(gòu)建“雙確認(rèn)”定位機(jī)制。鐵路連接工用手持終端發(fā)送定位信號(hào),平臺(tái)操作工調(diào)視頻二次核對(duì),確保誤差不斷縮小;升級(jí)照明系統(tǒng),淘汰高耗能鈉燈,安裝智能LED系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)亮度調(diào)節(jié)與故障報(bào)警,加料口增設(shè)防眩光燈帶消除盲區(qū);班組自主設(shè)計(jì)桶口防濺擋板,針對(duì)性解決兩側(cè)灑料問(wèn)題。系列舉措使單罐加料時(shí)間縮至8分鐘,效率提升12%,有效助力降本增效。
激發(fā)全員創(chuàng)效
人人參與筑“高地”
以“激發(fā)員工價(jià)值創(chuàng)造”為目標(biāo),車(chē)間培育“人人都是改善者”氛圍。職工提出各種創(chuàng)新建議納入“獻(xiàn)一計(jì)”;操作室電子屏實(shí)時(shí)顯示潑灑量、節(jié)約成本等數(shù)據(jù),強(qiáng)化參與感;開(kāi)展“師徒結(jié)對(duì)”,由技術(shù)骨干帶領(lǐng)職工參與改善課題。
通過(guò)全員發(fā)力,年減少?gòu)U鋼潑灑2000余噸,實(shí)現(xiàn)從“成本洼地”到“效益高地”的轉(zhuǎn)變。車(chē)間主任周松明感慨:“以前和火車(chē)‘搶時(shí)間’清理,現(xiàn)在讓廢鋼‘乖乖’進(jìn)罐,這是全員創(chuàng)效的生動(dòng)寫(xiě)照。”(彭敏 王婷)




























