寶武集團中南股份煉鐵廠焦化車間蔡卡團隊憑借一個“金點子”,成功破解了一個生產難題,年創效益60.6萬元,用實際行動詮釋了一線員工的擔當與智慧。
痛點突圍:從生產瓶頸到破局契機
焦爐洗萘塔的運行曾是個“老大難”。原用循環氨水作噴灑液,67℃的高溫、高含萘量讓洗萘效果大打折扣。夏季生產時,洗萘塔后煤氣溫度居高不下,持續維持在35℃左右。這直接導致風機振動值超標,無法通過降速實現降耗;6-7月終冷塔阻力10次異常飆升,不得不消耗洗油降阻;終冷塔升溫處理高阻力時,雜質污染脫硫液,大量置換致使氫氧化鉀消耗陡增;同期制酸爐頭酸氣管還得清理4次,員工勞動強度居高不下……一連串問題制約著生產效率,也推高了生產成本。
智慧破局:一線團隊以“金點子”突圍
面對困局,焦化車間蔡卡團隊沒有退縮。他們深入現場調研,反復推敲方案,最終提出“以終冷噴灑液替代循環氨水,低溫水補充置換”的創新思路,即在保證洗萘效果的前提下,用約24℃的終冷噴灑液作補充液,需大量置換時則采用低溫水。
這一“金點子”的核心,是用“溫度差”撬動“效益差”。較低溫度的噴灑液能更高效地帶走煤氣中的萘,從源頭降低后續設備的負荷。
成效斐然:降本增效立竿見影
方案實施后,成效立竿見影:一是洗萘塔后煤氣溫度從35℃降至平均25℃,風機振動問題迎刃而解,順利實現降速穩振;二是月終冷塔阻力“零異常”,徹底告別頻繁用洗油降阻的被動局面;三是成本管控更是驚喜連連:7至8月,6-7號焦爐蒸汽消耗持續下降,7月環比減少90噸,8月再減448噸,年化效益可達60.6萬元。同時,低溫水用量、制冷機蒸汽消耗也大幅降低。
數字背后,是一線員工對生產工藝的深刻理解,更是“向細節要效益、向創新要發展”的實際行動。(黎啟添 江碧睿)




























